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浏览次数:1340 次发表日期:2014/10/14
从巴陵石化环氧树脂事业部获悉,历经两年多数次技术改进,该部消除了环氧氯丙烷装置氯丙烯单元反应器清碳周期短、物耗高两大瓶颈,装置技术经济指标达国内同行先进水平。据专家介绍,经标定,投资较少的新反应器成功应用后,生产每吨氯丙烯的丙烯单耗下降48千克,清碳周期由15天延长至100天以上,年降本挖潜价值约1500万元。该事业部环氧氯丙烷装置从意大利某公司引进技术,自2002年建成投产以来,氯丙烯单元存在清碳周期短、反应收率低、物耗高等问题。
该事业部将反应器技术改进列为重点攻关课题,在意大利技术方指导下,对氯丙烯单元反应器予以改进,但结碳问题依然存在。对此,在深入调研国内高温氯化反应技术后,该事业部与高校合作开发新反应器。经大量数据采集、模拟计算,试制的新反应器首先在氯丙烯单元c线试车,出现反应器压差涨幅较快、温度分布异常等不足。高校科研力量和事业部技术人员共同分析原因,比对数据,查找症结,确定了进一步改进混合器内部结构方案。
据专家介绍,经再次改进,新混合器于7月下旬投入运行。至目前,c线稳定运行,反应温度和压差稳定,反应收率提升10%。在此基础上,8月下旬,环氧树脂事业部将新混合器推广至反应a线使用,一次试车成功。车间管理及技术人员跟班优化工艺控制,调整预热温度、原料配比、精馏参数等,确定最优控制指标,装置实现安全、稳定、优化运行。巴陵石化环氧树脂部氯丙烯装置反应器技术改进由此获突破。
消息来源:中宇资讯